从“蒸汽滴漏”到“年省50万元”——湖南中烟常德卷烟厂以“微治理”书写高质量发展答卷

媒体发稿中心 2025-12-16 15:53

“QS-2空调机组湿度过高,已关闭加湿手阀、打开柜门”“CS-3空调机组蒸汽阀门泄漏,已放置接水盘”“5SS配电室温度超标,已开启空调送风”……

在湖南中烟常德卷烟厂动力车间动能甲班工作群,这样的设备隐患记录每日动态更新,构成了车间设备运维的“神经末梢”监测网。面对设备服役周期延长、运维压力加大的现实挑战,该厂动力车间以“微隐患零容忍、微浪费严管控、育人才强根基”的实干举措,在日常工作中书写着高质量发展的优质答卷。

织密隐患防控网,筑牢生产“安全线”

“别小看蒸汽阀门这一点点泄漏,凝结的水滴一旦渗漏至一楼生产区域,就可能影响烟丝成品品质。”动能调度戴明志的话道出了车间抓小防大的管理智慧。在设备红利期逐渐消逝的背景下,车间操作工化身设备“全科医生”,凭借“巡视火眼金睛”开展最小单元巡检,对每台设备的运行参数、零件状态进行“望闻问切、看诊把脉”。

据企媒创氪(WX:qmck555)获悉,为实现隐患处置的快速响应,车间设备技术办搭建设备日例会机制,联动“操作工首报、班组长协调、技术员攻坚、专员督办”四级机制,跟踪验证设备故障处理进度,大大压缩“故障发现-临时处置-专业维修”的闭环时间。这种齐抓共管、快速响应的巡维态势,让“小缺陷不过班、大缺陷不过夜”成为工作常态。截至目前,今年共解决110KV变电站出线电缆井积水、锅炉房西侧地坑积水、动力负压供应能力风险等40余项设备隐患,设备完好率稳定在95%以上。

攻坚微浪费,“小切口”撬动“大效益”

“原来改装一条蒸汽管道、加装一套板式换热器一年能省50余万元!”刚参与课题攻关的司炉工滕子博兴奋地说道。车间瞄准能源“微”消耗,组建以“技术员+维修工+操作工”的跨岗位攻关团队开展技术攻关。

参与“提高加料切烘区域闪蒸气的回收率”团队成员放弃节假日休息,通过模拟试验和现场测试,最终采用改装蒸汽管道、加装板式换热器的方案,使加料切烘区域闪蒸汽回收率由原来的55%提高至86%,每年可减少碳排放477.26吨;针对高温天气空压机运行耗电量偏高问题,小组成员对制冷空压站大厅空调管道进行改造,结合自主研发的空压机转子内部自吹扫装置,每年可减少耗电量13万千瓦时,相当于节约标准煤52万吨。两项成果均荣获2025年湖南省质协QC成果二等奖,用“小切口”破解了“大能耗”难题,彰显了青工团队的创新活力。

IMG_8336.jpeg图为动力车间QC小组现场发布课题。朱翠摄

精育青年军,夯实发展“人才基”

“SOP里的400V抽屉柜操作步骤背得再熟,都不如师傅手把手教一次来得实在。”新员工周圣兰的感言道出了车间人才培养的核心思路。针对青年员工成长需求,车间搭建“4类14级12路径”成长通道,为每名青工建立“一人一档”成长档案,结合岗位需求制定阶段性学习计划,通过每周总结、师傅点评实现动态优化。同时,基层班组利用周末低负荷时段自主开设“班级班内课”,邀请电气维修工围绕配电室巡视、抽屉柜操作等核心技能开展面对面讲解、手把手教学。2025年,动力车间共有10名青工通过“操维一体”测评,24名青工参与岗位见习交流,每班“2机1电”操维一体梯队逐步形成。这种“理论+实践”的培养模式,不仅解决了人员调休导致的操作力量薄弱问题,更为车间储备了一批“懂操作、会维护、善创新”的青年骨干。

从毫米级的隐患排查到万元级的效益提升,从青工的技能成长到团队协作的攻坚突破,常德卷烟厂动力车间用精益求精的管理、求真务实的创新、薪火相传的培育,将“设备稳、能耗低、人才强”的目标转化为生动实践。(朱翠)


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